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                    立磨振動實例

                    立磨振動大的原因分析及處理措施: 。狀態:進磨皮帶功率偏大,43.01 功率偏小(即産量低) 處理:增濕塔加溫,ID 風機加速抽風,進磨冷風門關閉,直磨內差壓升理想值。 B)不均勻喂料。 狀態:41.01 功率起伏補丁。 處理;首先弄清現場是否有人喂料(尤其是白天),再檢查現場定量喂料機運行的情況。如現場有人喂料,可根據功率(磨機)適當喂料量。 C)喂料不足。 a) 狀態:回料少,差壓低,磨機功率低,41.01 功率偏低,43.01 鬥提功率b) 狀態:41.01 功率大幅降低,料.....

                    立磨振動大的原因分析及處理措施: 。狀態:進磨皮帶功率偏大,43.01 功率偏小(即産量低) 處理:增濕塔加溫,ID 風機加速抽風,進磨冷風門關閉,直磨內差壓升理想值。 B)不均勻喂料。 狀態:41.01 功率起伏補丁。 處理;首先弄清現場是否有人喂料(尤其是白天),再檢查現場定量喂料機運行的情況。如現場有人喂料,可根據功率(磨機)適當喂料量。 C)喂料不足。 a) 狀態:回料少,差壓低,磨機功率低,41.01 功率偏低,43.01 鬥提功率b) 狀態:41.01 功率大幅降低,料庫跳停。 處理:①快速增改另一庫配比,使喂料平衡。 ②通知崗位處理現場 ③庫料能開時,先開庫,有料則先減後加改配比。 D)喂料粒度大。 (此問題在本廠已解決) 2. 研壓方面 狀態:研壓數字設定值與反饋值不符,儲氣可能太少。 處。

                    3700E立磨振動原因分析及處理措施 。我公司3 2t/d 2 號生産線于29 年6 月投産,其配套 37E 立磨在操作過程中因磨機振動給生産帶來一定影響, 現將其現象及處理過程介紹如下,供同行參考。1 正常生産時2 號線立磨操作員經驗不足(原是負責管磨),具體操作時主要是通過現場查看下機械限位與磨輥連桿之間距離判斷磨機內料層厚度投産初期依據此方法生産較正常,可以達到 3t/h設計值 25t/h)且各項指標均正常,正常生産時控制料層 3~6mm 具體參數見表1表 1 正常生産時立磨操作參數注:磨機垂直振動 12mm/s 以下料層厚度正常;12~22mm/s 現場微振,料層變??;22mm/s 以上振動較大,幾乎無料2 異?,F象及處理措施2.1 異?,F象29 年底磨機振動變大(垂直振動。

                    立磨振動實例 - 礦石破磨設備 價格。立磨振動實例立磨振動實例引起立磨振動的原因比較複雜,有些原因可能還沒有被認識到,但目前遇到的振動來講,原因基本可歸納為三種物料性質的變化設備故障系統問題和工藝操作。一物料性質的變化對振動的影響物料的粒度立磨生産過程中形成的料層是有一定顆粒級配的,所以它對原料的粒度是有一定範圍要求的,粒度過大或過小都會導緻級配平衡的破壞,造成料層韌性和剛性的消弱,是非常有害的。首先,粒度過大使得一次研磨成功率下降,增加了物料循環的次數,造成風環上方不符合細度要求的“中等粒度”的物料明顯減弱。這種情況又影響了符合細度要求的顆粒順利通過,從而引發惡性循環。同時,隨著回粉量的增多,料層上粉狀物料比配增加,原有的級配平衡被打破,料層的穩定性變差了,而振動會加大。這種情況常見于石灰石換堆前後,由于堆頭堆尾大顆粒物料。

                    關于立磨振動的分析--《水泥技術》2006年06期。陳東爾;;提高立磨生産穩定性的措施[A];上海市化學化工學會2010年度學術年會論文集[C];2010年 韓仲琦;;立磨技術在水泥工業的應用與發展[A];第三屆全國水泥企業總工程師論壇暨全國水泥企業總工程師聯合會年會文集[C];2010年 劉子河;;用于水泥終粉磨的TRMK45.41型立磨系統及工藝[A];第四屆中國水泥企業總工程師論壇暨全國水泥企業總工程師聯合會年會會議文集[C];2011年 胡建鵬;劉濱;鄒海峰;劉富增;興龍;;魯新建材公司1#線礦渣粉磨系統袋除塵器的改造與應用[A];中國矽酸鹽學會環保學術年會論文集[C];2009年 解啟明;李建功;;國産立磨礦渣微粉制備系統的設計與注意事項[A];2010國內外水泥粉磨新技術交流大會暨展覽會論文集[C];2010年 ;大型先進立磨減。

                    LGM5024立磨振動大原因與分析。LGM5024水泥原料立磨,存在振動大、料層厚度波動大、壓力波動大、管路頻繁存在液壓沖擊現象.主要原因是液壓系統保壓效果不好,蓄能器充氮壓力不滿足使用要求.將蓄能器充氮壓力降低到2.8 MPa,工作研磨壓力穩定到4.5 MPa,液壓沖擊及蓄能器異響現象消除,立磨穩定運轉. LGM5024水泥原料立磨,存在振動大、料層厚度波動大、壓力波動大、管路頻繁存在液壓沖擊現象.主要原因是液壓系統保壓效果不好,蓄能器充氮壓力不滿足使用要求.將蓄能器充氮壓力降低到2.8 MPa,工作研磨壓力穩定到4.5 MPa,液壓... 參考文獻和引證文獻。

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