2500噸水泥生産線建_百度文庫
算機控制系統是水泥生産線制核心文章介紹基于戴爾服務器、戴爾計算機、以太網絡、現場施操作以太網絡、光纖網絡、現場終端處理器組成的計算機系統在實際應用中取得良好的效果。
廠家報價2500t産線操作案例分析燒成系統主要設備參數見表1。2出現的問題及處理措施21篦冷機二段篦床跳停新窯經過72h烘窯升溫後,于3月29日1750正式投料。2000左右,正處于升溫加料過程中,窯操作員發現篦冷機二段篦床跳停,當時窯轉速25r料量為120t窯操作人員發現二段篦床跳停後,將一段篦床轉速降到檔,但未相應降低窯速和減少喂料量,僅通知電氣人員、崗位巡檢工檢查跳停原因。在檢查處理過程中,二段篦床始終未能開起來。到2100左右,一段篦床又跳停,無法重新啟動,因此被迫止料、停窯。打開冷卻機.....
算機控制系統是水泥生産線制核心文章介紹基于戴爾服務器、戴爾計算機、以太網絡、現場施操作以太網絡、光纖網絡、現場終端處理器組成的計算機系統在實際應用中取得良好的效果。
廠家報價某水泥建一條日産2500噸水泥生産線熱器級數為5級請對旋風預熱器進行選型1合理選擇預熱器的列數、旋風筒的類型和各級旋風筒的分離效率2計算出各級
廠家報價摘要本次設計的任務為500thl>水泥新型幹法水泥生産線粉磨系統工藝設計。其目前國內外所采用的生料粉磨系統主要有三種球磨烘幹兼粉磨系統、立磨系統和輥壓機
廠家報價燒成系統主要設備參數見表1。2出現的問題及處理措施21篦冷機二段篦床跳停新窯經過72h烘窯升溫後,于3月29日1750正式投料。2000左右,正處于升溫加料過程中,窯操作員發現篦冷機二段篦床跳停,當時窯轉速25r料量為120t窯操作人員發現二段篦床跳停後,將一段篦床轉速降到檔,但未相應降低窯速和減少喂料量,僅通知電氣人員、崗位巡檢工檢查跳停原因。在檢查處理過程中,二段篦床始終未能開起來。到2100左右,一段篦床又跳停,無法重新啟動,因此被迫止料、停窯。打開冷卻機檢查門觀察,發現篦床上料層過厚,尤其是一段、二段篦床入口部位,料層厚度達18m左右,負荷過重。人工清料,停窯36h。當發現二段篦床跳停後,應立即減。
目錄章總論……………………………………………………………111前言……………………………………………………………112調試前的準備工作……………………………………………213操作安全………………………………………………………514設備的日常維護………………………………………………515通用設備常見故障處理………………………………………7章原料破碎及儲存系統…………………………………………1221系統起動前的準備……………………………………………1222投料試生産……………………………………………………1423系統的開停順序說明…………………………………………1624日常維護和保養………………………………………………1725常見故障及處理……………………………………。
對所有的塵源點設置高效收塵器,使本項目的各項排放指標達到國家環保標準選用節能設備,合理使用調節手段,盡量減少系統漏風,加強保溫隔熱,采取必要措施提高效率,將能耗指標控制在國內先進水平采用先進可靠的集散型計算機控制系統,以達到生産控制的高效節能穩定和優化控制的目的,并程度地減少操作崗位定員主要工藝流程及設備配置石灰石破碎及預均化石灰石自卸汽車運進廠區後,卸入石灰石破碎機前的卸料倉內,經闆式喂料機喂入一臺單段錘式破碎機,當進料粒度,出料粒度時,生産能力破碎後的石灰石,經由帶式輸送機送入石灰石預均化堆場堆場儲量噸原料配料及輸送配料站設一座庫用于儲存石灰石,三個配料庫分別儲存砂巖硫酸渣幹粉煤灰石灰石砂巖硫酸渣幹粉煤灰分別由庫底調速電子皮帶秤轉子秤按設定配比卸出經帶式輸送機送生料磨由多元素熒。
內容提示:河北曙光強興水泥有限公司日産2500噸水泥熟料生産線工藝操作說明書北京凱盛建研建材設計有限責任公司二00四年十月總經理:崔懷民總工程師:佟貴山技術指導:魏文榮總設計師:孫勇編制人員:目錄章石灰石破碎及輸送系統操作說明一、開機前的準備與檢查。
1)石灰石破碎、輸送和儲存。石灰石破碎采用一臺MB56碎機(露天布置)進行破碎。當進料礦石尺寸≤1500mm,出料粒度≤75mm時,該破碎機破碎能力為500~600t破碎機的石灰石由膠帶輸送機送Φ80m圓形石灰石預均化堆場(儲量34100t)中進行預均化和儲存,堆料機(堆料能力:800t臂、環線連續布料,取料機(取料能力:500t式、端面取料、卸料。經過均化後的石灰石由膠帶輸送機送原料配料站。2)輔助原料儲存、破碎及輸送。輔助原料砂巖、鐵礦石由汽車運輸進廠,卸露天堆場儲存。其中,砂巖露天堆場規格為60m×20m,儲量5100t;鐵礦石露天堆場32m×20m,儲量2730t。砂巖、鐵礦石合用一臺PC1609錘式破碎機,當進料粒度≤600mm,出料。